Steam Source Cases

A livestock farm project

一、项目背景:生猪养殖的严苛需求与原有系统困境​

 

华北某规模化生猪养殖厂总存栏量 1.2 万头,涵盖母猪繁育、仔猪保育、育肥猪养殖三大板块,2023 年因扩大育肥猪养殖规模(新增 2 栋育肥舍,存栏量增加 4000 头),原有环境调控与消毒系统无法满足仔猪保温、舍内加湿、设备消毒三大核心需求,具体痛点凸显:​

仔猪保温不均,成活率低:仔猪出生后需 32-35℃恒温环境,原有系统采用电加热板 + 热风炉组合加热,舍内温度波动达 ±4℃,且局部温差大(靠近风口处温度仅 28℃),导致冬季仔猪成活率从 92% 降至 85%,日均损失仔猪超 15 头;​

舍内湿度失控,疫病风险高:育肥猪舍需保持 60%-70% 相对湿度,干燥季节(冬季)舍内湿度常低于 40%,粉尘浓度超标(>5mg/m³),诱发呼吸道疾病(如支原体肺炎),2022 年冬季疫病发病率达 18%,治疗成本增加超 30 万元;同时,原有消毒采用 “化学药剂喷洒”,存在药物残留风险,且无法彻底杀灭猪瘟病毒、口蹄疫病毒等顽固病原体;​

能耗成本高,环保压力大:热风炉采用燃煤加热,热效率仅 68%,冬季日均耗煤量达 8 吨(煤价 1200 元 / 吨),能源成本占养殖总成本的 18%;且燃煤产生的二氧化硫、粉尘排放超标,被当地环保部门列入 “重点监管对象”,要求 2023 年 10 月前完成清洁能源改造。​

为提升仔猪成活率、降低疫病风险、满足环保要求,该厂启动 “蒸汽式环境调控与消毒系统升级项目”,核心目标为 “实现仔猪舍恒温控湿、养殖设备高效灭菌、降低能耗与环保排放”,项目预算 650 万元,要求在 2023 年 9 月前完成(避开冬季养殖旺季)。​

 

二、方案设计:契合生猪养殖特性的蒸汽系统定制​

 

项目团队联合蒸汽设备厂商,结合《规模化猪场建设标准》(GB/T 39226-2020)与生猪养殖工艺特性,经 3 轮现场调研与工艺模拟,确定 “6 台 4 吨 / 小时超低氮天然气蒸汽发生器 + 分区式蒸汽配送与智能控制系统” 方案,核心设计围绕 “恒温性、灭菌性、经济性” 展开:​

1. 蒸汽发生器选型:聚焦 “稳定供汽与低排放”​

针对养殖厂多区域、多场景用汽需求,选用防腐耐磨型碳钢内胆蒸汽发生器,核心参数深度匹配养殖工艺:​

额定产能:单台 4 吨 / 小时,6 台分 3 组布局(母猪舍 1 组、仔猪舍 2 组、育肥舍 1 组),满足高峰时段(冬季仔猪保温 + 设备消毒同时进行)的 18 吨 / 小时蒸汽需求,每组配备 1 台备用机(符合养殖厂 “不中断供汽” 要求);​

温度与压力:产出蒸汽温度可调节范围 100-180℃,压力 0.2-0.8MPa,适配不同场景需求(如仔猪保温需低压力蒸汽,设备消毒需高压力蒸汽);​

环保与能效:配备超低氮燃烧器(氮氧化物排放≤30mg/m³),热效率达 94%,较原有燃煤热风炉提升 26 个百分点,彻底解决环保与高能耗问题。​

2. 分区式蒸汽配送系统:精准匹配各养殖板块需求​

根据母猪、仔猪、育肥猪的不同生长需求,设计三大分区蒸汽配送系统,实现 “一舍一策” 精准调控:​

仔猪舍蒸汽恒温系统:采用 “蒸汽盘管 + 风机盘管” 组合加热,蒸汽压力控制在 0.2-0.3MPa(对应温度 130-143℃),通过盘管散热提升舍内温度,同时搭配蒸汽加湿器(将蒸汽直接雾化),维持舍内湿度 65%-70%;系统安装 12 组温度传感器(均匀分布于舍内不同区域),通过 PID 智能控制,将舍内温度波动控制在 ±1℃,局部温差≤2℃;​

育肥舍蒸汽加湿系统:干燥季节(11 月 - 次年 3 月)启动蒸汽加湿,蒸汽压力调节至 0.15-0.2MPa(对应温度 120-130℃),通过吊顶式雾化喷头将蒸汽分散至舍内,配合湿度传感器自动调节供汽量,确保湿度稳定在 60%-70%;同时,蒸汽余热通过换热器预热新风,降低冬季新风加热能耗;​

全场设备蒸汽消毒系统:设计 “移动式蒸汽消毒机 + 固定管道消毒接口” 组合模式,蒸汽发生器产出 0.6-0.8MPa(对应温度 170-190℃)高压蒸汽,通过固定管道输送至各猪舍门口消毒接口,连接移动式消毒机后,可对猪栏、料槽、运输车辆进行高温灭菌(持续喷射 15 分钟,可杀灭 99.9% 病原体);针对母猪产床等精密设备,配备 “低压蒸汽消毒模式”(压力 0.3MPa,温度 143℃),避免高温损坏设备。​

3. 安全与环保设计:贴合养殖厂管理要求​

为保障养殖安全与环保合规,系统强化两大核心设计:​

安全保护:每台蒸汽发生器配备 “超温保护(200℃自动停机)、超压保护(1.0MPa 自动泄压)、低水位保护(缺水立即切断燃气)、燃气泄漏报警” 四重安全装置,且同区域设备联动控制,单台故障时备用机在 15 秒内自动启动,确保仔猪舍等关键区域不中断供汽;同时,蒸汽管道采用 “耐高温保温层 + 防烫外壳”,防止工作人员烫伤;​

环保处理:蒸汽发生器排水经 “余热回收 + 中和处理” 后再排放 —— 先通过换热器预热进水(提升进水温度 30-40℃,节能 12%),再经 pH 中和池(添加碱性药剂,将 pH 值调节至 6-9),符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001)要求,避免污染环境。​

 

三、项目实施:严控工期与品质落地​

 

项目于 2023 年 5 月启动,2023 年 8 月底完成调试,历时 4 个月,关键实施环节聚焦 “最小化养殖影响” 与 “工艺精准验证”:​

1. 施工阶段:错峰施工,避免疫病风险​

场地规划:蒸汽发生器安装于厂区西侧独立设备间(远离养殖区,减少噪音影响),采用 “模块化预制 + 现场组装” 模式,提前在工厂完成发生器内胆、管道的预制,现场仅需 10 天完成设备就位与主管道连接;​

舍内施工:仔猪舍、育肥舍内管道安装选择在 “空舍消毒期” 进行(如仔猪出栏后、新猪入舍前),分批次施工(每次施工 1 栋舍,其余舍正常养殖),避免交叉污染;施工后对舍内进行 “蒸汽灭菌 + 化学消毒” 双重处理,确保无病原残留;​

防腐与保温:蒸汽主管道采用螺旋缝焊接钢管(外壁做防腐涂层),舍内管道采用食品级 304 不锈钢,外壁包裹 “聚氨酯保温层 + 彩钢板保护壳”(保温层厚度 50mm),热损失率控制在≤2%,且管道外壁温度≤40℃,避免烫伤生猪。​

2. 调试与验证:多轮测试保障参数达标​

空载调试:先通入清水进行 72 小时冷态运行,测试蒸汽发生器压力调节、水位控制的稳定性,确保压力波动≤±0.02MPa,水位偏差≤±3mm;​

负载验证:模拟实际养殖场景,分 3 轮进行 “温度湿度控制验证” 与 “消毒效果验证”:​

温度湿度验证:在仔猪舍放置 20 组温度记录仪,连续监测 72 小时,舍内平均温度 33.5℃,波动范围 33-34℃,局部温差≤2℃;育肥舍湿度稳定在 65%-68%,粉尘浓度降至 2.2mg/m³,完全符合养殖标准;​

消毒效果验证:邀请第三方检测机构,对蒸汽消毒后的猪栏、料槽进行取样检测,猪瘟病毒、口蹄疫病毒检出率为 0,大肠杆菌菌落数≤10CFU/㎡,消毒效果远优于化学消毒(化学消毒后大肠杆菌菌落数≥50CFU/㎡);​

环保验收:环保部门现场检测蒸汽发生器排放,氮氧化物浓度 26-29mg/m³,无二氧化硫、粉尘排放,排水 pH 值 7.2,完全符合环保标准。​

3. 人员培训:保障后期规范操作​

针对厂内养殖技术员与设备维保人员,开展 3 期专项培训:​

操作培训:讲解蒸汽发生器启停流程、各舍蒸汽参数设定(如仔猪舍温度 33℃、育肥舍湿度 65%)、异常报警处理(如低水位报警如何应急补水),并进行现场实操考核,12 名操作人员全部达标;​

维保培训:重点培训设备日常巡检(如检查燃烧器火焰状态、管道接口密封性)、定期维护(如内胆除垢、过滤器清洁),确保设备长期稳定运行;​

安全培训:模拟 “燃气泄漏”“舍内温度异常” 等应急场景,培训人员掌握应急预案(如关闭燃气阀门、启用备用加热设备),提升安全操作意识。​

 

四、运行效果:养殖效益、成本与合规三重提升​

 

2023 年 9 月系统正式投用,截至 2024 年 3 月,6 个月运行数据显示项目完全达到预期目标,部分指标超出设计效果:​

1. 养殖效益显著提升​

仔猪成活率提升:冬季仔猪舍温度稳定,成活率从 85% 回升至 94%,日均减少仔猪损失 12 头,按每头仔猪成本 800 元计算,年节省损失约 345.6 万元;​

疫病发病率下降:舍内湿度达标、消毒彻底,育肥猪呼吸道疾病发病率从 18% 降至 5%,治疗成本减少 22 万元,且育肥周期缩短 7 天,出栏体重平均增加 2kg / 头;​

养殖效率提升:智能控制系统实现 “无人值守” 自动调控,养殖技术员人均管理猪只数量从 800 头提升至 1200 头,管理效率提升 50%。​

2. 能耗与成本大幅降低​

能源成本:天然气单价 4.1 元 /m³,蒸汽发生器热效率 94%,冬季日均耗气量 480m³,能源成本约 1968 元 / 天,较原有燃煤热风炉(日均成本 9600 元)下降 79.5%,年节省能源成本约 275 万元;​

运维成本:无需燃煤储存、废渣清理等环节,运维人员从 5 人减少至 2 人,年节省人工成本 18 万元;同时,蒸汽消毒替代化学消毒,年减少药剂采购成本 8 万元;​

环保收益:因环保达标,获得当地 “绿色养殖示范场” 补贴 60 万元,且避免环保罚款风险(按原有排放水平,年潜在罚款超 50 万元)。​

3. 合规性与品牌价值提升​

合规达标:顺利通过农业农村部 “畜禽养殖标准化示范场” 复查,蒸汽消毒系统满足 “非洲猪瘟防控” 要求,为后续扩大养殖规模奠定基础;​

品牌价值:因养殖环境改善,生猪出栏体重均匀、肉质提升,与某大型肉制品企业签订 “优质生猪供应协议”,收购价提升 0.3 元 / 斤,年增加收入约 72 万元。​

 

五、项目启示:蒸汽发生器在养殖厂应用的核心原则​

 

该案例印证了蒸汽发生器在养殖厂项目中需把握三大关键:​

精准适配,满足不同养殖阶段需求:针对仔猪、育肥猪、母猪的不同生长特性,设计差异化蒸汽参数(温度、压力、湿度),确保各环节环境达标,提升养殖效益;​

灭菌优先,降低疫病风险:利用高温蒸汽的高效灭菌特性,替代化学消毒,既避免药物残留,又能彻底杀灭顽固病原体,从源头控制疫病传播;​

经济环保,平衡成本与合规:优先选择高效、低排放的清洁能源(如天然气),搭配余热回收系统降低能耗,同时满足环保要求,实现 “养殖效益、成本控制、环保合规” 三重共赢。​

 

Phone 133-1109-3629
Hotline 400-900-4468
Address No. 3, Intelligent Electronics Industrial Park, South District, Economic Development Zone, Quzhou County, Hebei Province